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  • 产品名:精炼渣
  • 产品价格:面议
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产品说明

  020~0!030的高硫容量区间转炉出钢过程采用下渣检测技术,控制钢包渣层厚度在50~80mm。出钢1/2时加入调节剂石灰和萤石来稀释渣中的FeO、MnO不稳定氧化物,待出钢完毕后向炉渣表层投入金属铝基还原剂,并向钢中喂入铝线。LF进行电极加热升温和炉渣还原改质,RH破空后补加部分还原剂来进行精炼渣成分微调!金属铝基还原剂可以降低渣中的不稳定氧化物含量!与含钙化合物还原剂相比,金属铝基还原剂不会造成钢水增碳或者增硅,因而广泛应用于高品质冷轧板材的生产。


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  其中Ⅱ、Ⅲ区具有较高的SiO2含量不能用于铝脱氧钢的精炼处理,而Ⅰ区SiO2活度较低(约为10-4,以纯固态为标准态)适宜用作精炼渣系。RH处理过程中精炼渣的成分基本控制在Ⅰ区附近,熔点约为1335℃,能够很好保证精炼渣良好的流动性。黏度对炉渣与钢液间的传质及传热速率有着十分密切的关系,影响着冶金反应的速率.当渣中CaO含量过高时,渣中的固相质点析出会导致炉渣黏度上升流动性恶化!但是由于该精炼渣中含有较多的Al2O3,有效解决了炉渣流动性的问题。


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  预熔型精炼渣的纯净度高,化学成分均匀,物相稳定,熔点低,成渣速度快,可大幅度缩短精炼时间且可直接用于转炉钢包出钢过程渣洗,提高钢水的洁净度.并且不含氟或少量含氟,减少炉衬侵蚀,有效的减少了氟对环境的污染。由于预熔型精炼渣的结构致密,不吸水,便于储运仓储,不粉化,不挥发,可显著减少钢铁厂粉尘污染,但生产成本较高!在冶金过程中,炉渣成分对钢水的洁净度有着十分重要的影响!转炉出钢后进入到钢包中的高氧化性炉渣由于FeO、MnO等不稳定氧化物含量较高,会持续不断向钢液传氧,严重影响铝的收得率和钢液的洁净度,最终导致水口堵塞和板材表面质量缺陷。

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  还原性转炉出钢后炉渣的氧化性很高,w(FeO+MnO)=25%~40%。炉渣还原处理后渣中w(FeO+MnO)急剧下降!改质完毕后,RH处理过程中炉渣w(FeO+MnO)=0!72%~38%,并且大部分情况可以控制在3%以下水平,为钢液脱氧、脱硫创造了条件.流动性为了增强精炼渣对夹杂物的吸收能力,首先必须控制好其成分使之位于低熔点区域!CaOAl2O3-SiO2渣系1300℃左右的低熔点区共有3个.

  精炼渣的二元碱度很高,w(CaO)/w(SiO2)=5~1钢包渣吸收Al2O3夹杂的能力保持在较高的水平,同时防止了由SiO2引起的二次氧化,抑制了回硅、回硫。除精炼渣碱度以外,渣中w(CaO)/w(SiO2)对脱氧有着不可忽视的作用!日本川崎水岛厂生产超低碳钢的试验表明,当顶渣w(CaO)/w(SiO2)=4~8时,精炼渣吸附Al2O3夹杂的能力达到很大.该厂精炼渣基本满足了上述要求.RH出站钢包渣中的Al2O3含量明显高于进站值,说明RH处理过程中夹杂物不断上浮进入渣中.



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注册时间: 2005-03-17
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